2023年3月22日,中国石化
塔河炼化炼油一部2号常减压焦化F301A首次采用
机械清焦后顺利并炉投入生产,停炉清焦期间,该装置科学规划抓紧时机,高质量完成27项设备消缺工作,为装置长周期稳定运行创造良好条件。
为保证此次清焦工作顺利完成,作业部从方案制定入手,反复讨论研究,层层压实责任按照计划推进,确保整个过程安全平稳可控,该部提前开展清焦方案培训和实战演练,同时优化停并炉期间工艺操作,提前调整焦炭塔生焦周期,确保本次清焦工作安全、高效推进;完善现场施工安全防范和风险分析预控措施,做到了管理明确、监督到位、执行落实、验收合格,确保清焦工作和项目消缺等各环节风险受控。
“此次停炉清焦最大的特点是
机械清焦,以往都是烧焦。”该装置书记甄鹏飞说,“相比之下风险更小了,班组劳动强度降低了,清焦过程也更加环保了。”据悉,此次
机械清焦在注满水的炉管中放入不同尺寸的清焦球,利用高压水泵产生的水压推动清焦球在结焦炉管中往复运动,击碎的焦块随水排出炉管。装置现场,清出来的焦渣装满了十几个袋子。
“此次清焦比较彻底,共清理出约1000公斤焦块。”工艺主管肖伟说,“这些焦块经化验分析灰分平均高达10.77%,焦块很硬,并炉之后,焦化炉管壁温度均有所下降,提高了工艺操作弹性,热效率显著提升。”