7月27日,
扬子石化首次运用
水切割新技术,完成了从电厂到动力路沿线管廊上的弃用液化气管线拆除作业,实现安全与效率双提升。
被拆除的这条管线是从
扬子石化厂区通往生活区的液化气管线,高架在6米高的管廊上,管径400mm,粗细相当于水泥电线杆。由于现在扬子生活区全部通入天然气,使用多年的老旧液化气管线已经没有利用价值,为了消除安全隐患,同时给新建项目让出管廊位置,公司决定拆除这条液化气管线。
液化气是一种易燃易爆的烃类产品,管线拆除作业安全风险非常大,虽然管线进行过工艺处理,两端已经敞口放空,但由于管线使用年限长、拆除管段长,管内有残存的杂质铁锈等会释放出吸附残存的液化气,一旦遇到火星或明火,极易引发爆燃。负责管线拆除的贮运厂火炬气回收作业区认真做好风险评估,在动力公司的协助下,联系
水切割烃类物料管线的专业单位,实施
水切割,保证液化气管线安全拆除。
该项技术将高压水管通过增压机升压,经过砂瓶混入特制的水切专用砂,在刀头处进行缩颈增压,可射出最高压力为140Mpa(切割点压力约1400公斤)的混砂水流,运用链条将其固定在管线上进行自动环切作业。操作人员将
水切割设施安装在管线上后,撤离到安全区域,采用远程控制系统控制切割旋转速率,全程没有一粒火星,且能有效规避高压射流伤人。
水切割相比之前的机械“趴管”作业,效率相当,切割一道管径400mm的钢管用时在20分钟左右,但安全系数大大增加。而相比于人工用锯条切割,效率提高4倍以上。
“新技术既能保证安全又能提高效率,我们将不断采取新技术对外管进行施工作业和隐患治理,确保公司大动脉的安全通畅。”火炬气回收作业区副主任吕游说。