针对当前原油市场低迷的形势,
扬子石化烷基化装置坚持向内挖潜,狠抓价值漏损和优化运行,最大程度降本增效。
扬子石化烷基化装置投产运行不足半年,挖潜提升空间较大。尤其是 “百日攻坚创效”行动以来,他们在适应负荷调整的同时,眼睛向内,制定了15项挖潜攻关措施,并按时间统筹抓紧实施,确保各项措施落到实处,挖出潜力。
他们深入排查价值漏损问题,对装置371条火炬排放线进行全覆盖拉网式检查,发现和处理排火炬阀门内漏问题6处,直接减少了加工损失率降低约3%,有效降低了原料成本。对氮气系统逐一排查时,发现了高温烟气过滤器氮气线内漏问题,下线处理后,降低氮气消耗200标准立方米/小时。当前,装置还制定了油取样回收方案,将取样产生的
烷基化油引入系统循环利用,以降低物料损失,力求把加工损失率降低至0.4%。
装置近期还在优化运行上采取了一系列硬措施。持续摸索装置最优运行模式,精馏塔实施降压操作后,塔蒸汽消耗相比于设计量降低约5吨/小时;通过优化空冷运行组合模式和整制冷压缩机出口压力,小时用电量下降约450度,装置综合能耗水平得到了全面提升。
4月份以来,装置加强原料成本管控力度,实时跟踪烯烃原料、重整液化气、异丁烷原料指标。他们以搭建的“
烷基化装置生产优化测算模型”为基础,每周五结合周报的实际数据,对吨原料成本具体组成进行分析,明确原料成本变化的主要因素,做到因市而动,大大降低了原料成本。