11月24日,由
吉林石化研究院开发的
乙丙橡胶装置循环己烷脱烯烃吸附技术,在有机合成厂
乙丙橡胶装置C1线完成工业化应用试验。数据显示,可以大幅度降低己烷中烯烃含量,吸附烯烃明显,且无新物质产生,有效减少了废催化剂的排放,工业化生产后可提高
乙丙橡胶的产品质量,预计每年可减少循环己烷处理费用170.4万元,经济效益和环境效益十分明显。
“
乙丙橡胶装置循环己烷脱烯烃吸附技术开发”是这个院与有机合成厂共同合作开发的科技联姻项目。主要针对
乙丙橡胶装置溶剂回收单元循环己烷烯烃含量不稳定、逐步升高的现象而开展的科技攻关。
10月23日,有机合成厂厂长王军带队来研究院项目组开展技术交流,了解到研究院开发的
乙丙橡胶装置循环己烷脱烯烃吸附剂的优势,王军当即决定改造
乙丙橡胶装置C1线,用于循环己烷脱烯烃吸附技术的工业化试验。由
吉林石化研究院负责热处理技术的指导应用,
吉林石化联力公司开展再生EBZ100吸附剂的热处理。结果显示,吸附烯烃效果明显,可以大幅度降低己烷中烯烃含量,且无新物质产生,工业生产应用将有效降低生产成本,提高产品质量。
据项目负责人邓广金介绍,这项技术是针对
乙丙橡胶生产时己烷精制过程中存在的问题而开发,直接应用于生产装置,降低成本。这项技术符合公司技术发展方向,可以与生产紧密结合,有助于稳定
乙丙橡胶的产品质量,提升生产技术水平;同时,对主营业务的支撑作用可在同类生产装置推广,工业化应用前景广阔。
吉林石化公司
乙丙橡胶装置现有A、B、C三条生产线,生产方法为溶剂聚合工艺。采用再生EBZ100吸附剂时成本最低,预计1套生产装置每年可减少循环己烷处理费用170.4万元。如果3套装置全部采用这项技术,效益前景将更加喜人。