中国石油天然气股份有限公司
锦西石化分公司在原有
油泥减量化技术攻关成果的基础上继续深化精细管理,打造“提质增效”增值版。今年3月至7月1日,
油泥产量同比减少近7000吨,焦化装置回炼1.36万吨,节省
油泥处理费用350余万元。
锦西石化每年在炼油过程中可产生
油泥3万余吨,
油泥的产生不仅会造成油品损耗,而且处理过程还要产生大量费用。为推动公司向精细管理跨越、向精益管理迈进,
锦西石化通过优化电脱盐操作、增加装置污油回炼量等方式,全过程推动
油泥减量。
锦西石化将两套蒸馏装置反冲洗的频次由原来的每15天冲洗1次调整为每10天冲洗1次。同时,优化电脱盐运行参数,适当提高电脱盐操作温度,降低脱出污水中的含油量。各罐区采用自循环、加温、外循环等方式对罐内油品进行脱水,提升脱水效果。公用工程部每天监控下水井含油情况,利用污水装置做好下水井污油回收工作。
除了在源头减少污油产生外,
锦西石化还通过提高焦化装置污油回炼量的方式,降低污油处理费用。公司对电脱盐切水污油和隔油池分离出的污油实行分储分炼,控制污油指标,使其满足焦化装置带炼条件。同时,完善班组相关岗位污油带炼奖励措施,引导班组员工精心操作,确保产品质量。