2023年4月20日,由中国石油大庆钻探钻井一公司70007钻井队施工的深层水平井达深X23-平1井顺利完井,这是该公司首次在采气深层水平井水平段应用胺基聚合物
钻井液体系,并创下
大庆油田达深区块同类型深层水平井三开平均机械钻速4.66米/小时、钻井周期26.75天、行程钻速62.5米/日3项纪录。
该井是
大庆油田达深区块的一口重点开发水平井,完钻井深4156米,导眼井深3410米,侧钻水平井共施工1653米,水平段长817米。
为了确保安全施工,钻井一公司针对松辽盆地徐家围子断陷地层难点,成立技术保障小组,组织专家进行讨论,提前制定施工方案,实行井长负责制,技术骨干驻井指导。70007钻井队实行24小时值班,技术人员和值班干部随时在岗,认真执行技术要求,根据施工情况及时进行调整,保障该井高质量、高效率完井。
在施工过程中,通过优选休斯敦PDC钻头、北石螺杆等提速工具,钻进时间显著增加,极大地缩短了起下钻时间,取得了较好的提速效果。落实“三大两高”措施,强化钻进排量,确保快速钻进返砂。同时,优化钻井参数,获得较高的钻头进尺和钻速技术指标。其中,二开完钻井深2483米,钻进周期7.62天,相比设计周期缩短了2.38天,同比提速23.8%;平均机械钻速达20.03米/小时,同比设计机械钻速提高100%,创该区块最快纪录。
在三开施工中,针对该井存在的众多难点,采用胺基聚合物
钻井液体系,胺基聚合物
钻井液体系是钻井一公司2022年自主研发的新体系,已成功应用在徐深6-平6井,徐深3-平3井、乌68井。
此次首次应用在深层水平井,可有效解决松辽盆地上部地层大段泥岩吸水膨胀发生掉块、剥落甚至坍塌的问题,还可有效提高挟岩返砂效率,能够满足深井技套井壁稳定及三开抗高温施工需求。同时,该井回收利用
钻井液300立方米,显著节约施工成本。
达深X23-平1井的顺利施工,表明钻井一公司胺基聚合物
钻井液体系满足了深层水平井的施工需求,提高了
钻井液自主施工能力,并有效降低钻井成本,提高了市场竞争力。