石家庄炼化充分利用一催化装置
余热资源,实施换209到罐区维温热媒水扩径改造项目,节能效果显著,装置塔顶油气换热后低温
余热全部被利用,项目年创效400多万元。
在上一运行周期,按工艺要求企业原油罐区热媒水要到一催化装置换209取热,但因泵流量有限,导致取热量不足,需用蒸汽维持罐区内原油储存温度,同时装置为保证顶油气的冷后温度达标,209换热后仍需循环水进行再换热,造成罐区蒸汽消耗增加,1号催化装置循环水量增加,换209低温热未被完全利用,效益白白流失。
为了深挖降本增效潜力,利用好装置
余热资源,转化为效益,企业成立了专题攻关小组,经过多次讨论研究后,制定了原油罐区更换大流量离心泵、1号催化装置热媒水管线由DN200更换为DN300扩径改造方案,以此来满足原油罐区热量的取用。
该项目去年年底实施,自12月投入运行后至今,热媒水量由110吨/时增加至270吨/时,原油罐区至装置换209热媒水,不能完全满足罐区原油维温的难题解决,同时原油的储存温度达到装置进料温度要求,减少了原油罐区蒸汽6吨/时;1号催化装置塔顶油气换热后低温
余热全部被利用,装置减少循环水用量80吨/时,项目年创效400多万元。