今年以来,
西南油气分公司元坝净化厂净化车间在2019年成功创建
绿色基层的基础上,认真践行绿色发展理念和持续践行绿色企业行动计划,坚持绿色技术攻关,确保绿色企业行动的各项工作落实、落细、落地。
科技创新助力节能减排
天然气净化装置尾气处理单元的空冷器(A-401)和水冷器(E-402)是影响尾气中二氧化硫含量的关键设备,主要功能是对急冷水进行快速冷却,促使给酸性气降温的急冷水循环使用,进而提高水资源的利用率。
在夏天高温季节,经过A-401和E-402换热后的急冷水的温度偏高,不利于硫化氢等酸性气的吸收,进而导致尾气中二氧化硫含量增加。按传统方法清洗E-402循环水侧过滤器效果十分有限,不但增加员工工作量,而且仍然难以保证急冷水温度,通过广泛调研和集思广益,最终净化团队提出“优化A-401风机叶片角度和适当增加E-402换热板片”的办法,得到A-401风机运行的最佳叶片角度和E-402换热板片数。此举不仅将急冷水温度控制在工艺指标范围内,还减少员工的劳动强度和降低A-401电机的能耗,该技术已成功运用于4套联合装置,助力
元坝气田的绿色高效发展。
节能降耗推进绿企建设
元坝净化厂4套联合装置10KV大型机组共有36台,机组的平稳运行直接关系到整个联合装置的平稳运行,同时它们也是耗电大户,怎样降低大机组的耗电量成为摆在净化团队面前的难题。
员工思来想去,最终选择从提高液力透平(HT-101)和蒸汽透平(K-301A)利用率入手,减少大型电驱机组贫溶剂泵(P-101A/B)和克劳斯风机(K-301B)的运行时长,进而达到减少电量消耗的目的。
在全体车间员工的共同努力下,2020年HT-101和K-301A投用率分别在88%和87%以上,净化车间2020年处理原料气37.02亿方,在如期完成公司生产任务的同时,比用电指标减少4600余万千瓦时。
精细操作确保绿色发展
精细化操作离不开“精、准、细、严、恒”五个字。“精”是精益求精、争创佳绩;“准”就是准确及时;“细”是把工作做细、责任到人、按时完成;“严”是严格按照各项管理制度,提高工作执行力,“恒”是将“精、准、细、严”长期坚持。
近年来,净化车间为提高员工操作能力,提高精细化操作水平,优化了返岗员工岗前培训考核方式,将试卷考试改为“桌面推演”。虽然考核的时间花费更多,但是培训效果更好,员工能迅速掌握相关操作并不断完善自己操作技能。严格落实“超标就是事故”的管理要求,针对“半富液泵跳车应急处置”“克劳斯风机跳车应急处置”等可能引起尾气异常排放,编制《生产异常应急处置卡》,定期开展推演,确保在异常情况发生时,员工能镇定自若、成竹在胸,确保装置安稳长满优运行。
2019年11月至今,净化车间生产符合国家相关产业政策,装置的生产负荷达到80%以上,未发生一起环保事件,确保了安全绿色平稳生产。