近年来,随着社会对天然气的刚性需求和依赖,以及天然气产量任务形势,
华北采气一厂在技术上实现老井硬稳产、新井快上产的基础上,通过一些除硫措施,开采了部分低含硫气井,为气田贡献天然气产量。
为进一步实现净化天然气,提高天然气的品质,在大牛地气田末端建设了气田处理站,采用三股流
换热器工艺设备将集气站下游天然气中的轻烃、凝析油、气体进行分离,经过几年的运行,由于上游集气站部分含硫气井脱硫不彻底,低含硫气田在生产过程中对设备进行了腐蚀,并形成了黑色固体粉尘,随气体携带进入下游处理站的三股流
换热器中,造成三股流
换热器内部滤网经常堵塞,使三股流
换热器上下游压差变大,从而导致三股流
换热器处理能力变差。
该厂生产科组织,作业管理队与输气队开展三股流
换热器吹扫工作,利用两个加药罐为锅炉蒸汽车提供药剂,启动锅炉车按照20L/小时的排量,向三股流
换热器内部吹扫酸性药剂,吹扫后效果不佳,三股流
换热器前后压差无明显变化,然后将锅炉车排量增加至40L/小时,冲洗出来的黑色粉尘液体明显增多,吹扫后观察三股流
换热器前后压差略有降低。
为进一步优化三股流
换热器吹扫方案,将三股流内部黑色固体粉尘吹扫干净,彻底解决压差问题,作业管理队发挥设备优势,采用排量为80L/小时的水泥车、集气站拆卸下来的100方油水缓冲罐、16吨吊车等设备,将100方油水缓冲罐作为酸洗药剂的容器,启用水泥车大排量的冲洗三股流
换热器。
措施方案优化后,可以冲洗三股流
换热器的排量控制在80方/小时,大排量冲洗内部滤网,黑色固体粉尘在大排量液体冲击下,会迅速脱落。作业中冲洗排量大,作业时间短,为天然气正产生产赢得宝贵时间。