茂名石化炼油区3#CFB锅炉相变
换热器因自身原因,换热水饱和温度和出口风温时高时低,影响着换热的效果。但由于
换热器是一个独立的系统,其换热情况不会影响锅炉装置的平稳运行,所以对它的重视程度一直不高,只有在
换热器运行中出现问题才进行调整。
持续攻坚创效行动以来,热电分部专业管理人员转变观念,眼盯优化,心系效益,既抱西瓜,也捡芝麻,不放过一个创效点。
今年1月份,动力一车间工艺员秦小光在梳理、分析系统优化因子的时候,发现改变锅炉相变
换热器的换热效果,能够降低能耗,增创效益。但如何提高换热效果,他向厂家技术人员咨询,在实施厂家提供的优化方案没有效果后,他不放弃,继续深入到3#CFB锅炉相变
换热器现场,检查设备的运行情况,认真比对相变
换热器运行最佳时的换热水饱和蒸汽温度、进出口风温等参数。通过数据分析,他摸清了换热水量、放空时长及3#CFB炉相变
换热器运行之间的规律,成功地找到了最佳的运行周期,将
换热器的调整时间进行固化,每25天进行一次手动调整,将各运行参数调到最优。
有了思路,就要立即实施。
他与工艺组的同事进一步对接调整方案,评估作业风险,开展进行调整试验。
1月底,他们第一次进行调整作业,合理地调整补充换热水量、打开顶部放空、排除不凝气体,使一次风温差由9.2℃升高到15.7℃,二次风温差由34.7℃升高到36.2℃。优化调整后,一次风侧增加回收热量126万kJ/ h,二次风侧增加回收热量25.7万kJ/ h,按锅炉效率91.5%计算,每天可节约标煤1.36吨,每月增效约4.5万元。
2月25日,根据相变
换热器的运行情况,他们又组织对运行参数进行手动调整,保持
换热器的换热效果不降低,达到了降低能耗增创效益的目的,而且风温提高后,能有效降低尾部烟道的低温腐蚀。