10月16日,
齐鲁石化氯碱厂发布劳模和工匠人才工作室创新(攻关)成果,对9项创新成果进行了奖励,“劳模和工匠人才创新工作室在攻坚创效中做出了突出贡献。”氯碱厂经理荣猛对创新成果给予了肯定。
今年以来,氯碱厂面对严峻的效益形势,抓住聚氯乙烯盈利空间不放松,围绕做大聚氯乙烯产量持续创新、优化攻关,实现了产品产量、质量双提升,产品全产全销,这与9项创新成果密不可分。
突破瓶颈增产拳头产品
今年是氯碱厂聚氯乙烯质量提升年,他们把聚氯乙烯产品质量的稳定和提升作为攻关的方向,只有质量提升了,产量才能保证,市场占有率也随之扩大。
许志东人才创新工作室团队经过研究,确定了稳定1号聚氯乙烯装置运行的基础上,进一步提升装置产品优等品率,同时对2号聚氯乙烯装置产品质量攻关,提升产品优等品率。
5月27日,经过前期的试验论证、项目设计、施工,开车前期准备,项目顺利开车,进入试验阶段。他们以稳定质量为前提分阶段试验,产品白度提升3个百分点,吸收量提升4个百分点,经研究院分析产品优等品率达到预期目的。
“今年聚氯乙烯产品优等品率与去年相比上涨了0.82%,而且新产品也有了新突破。”公司化工工艺高级专家李兆华说。
他们在提升产品质量的同时,结合市场需求,进一步优化调整配方,研发生产医用料S-1000M牌号聚氯乙烯,产品质量完全达到了医用树脂指标,为下游用户提供了充足的医用原料,新产品生产深受客户信赖,也为企业打开了增效空间。
直接氯化单元产品合格率提升20%
氯乙烯装置直接氯化单元是以乙烯和氯气为原料,进行直接氯化反应,生成二氯乙烷,二氯乙烷产品合格率的高低对后续生产影响很大,必须提升产品合格率。
由于装置运行时间长,工艺落后等原因,直接氯化单元反应不稳定,反应产物纯度下降,副产物增多,造成设备冲刷和腐蚀,不仅影响装置单耗和物耗,还影响后续生产产品的质量。
宋开锋劳模创新工作室团队总结出了影响稳定的5项因素,针对存在的问题,他们规范操作,产品纯度分析频次由一周一次改为一周两次,根据分析情况,调整排放量,为了保证产品分析结果的准确性和可比性,要求每个班检查取样点的温度,确保温度恒定,同时尽量稳定压力。
“今年成功克服了几次产品波动,实现了理想的反应状况和相对稳定的运行,二氯乙烷产品合格率从64.1%提升到85.1%。”氯碱厂副经理边清说。
随后,他们总结固化直接氯化单元攻关中好的做法和经验,重点控制好铁钠含量,确保反应稳定和产品各指标合格。
延长装置运行周期
氯碱厂氯乙烯装置焚烧单元处理尾气,一旦出现问题,将会影响整个装置的安全环保稳定运行,重要性不言而喻。
“焚烧单元运行周期短,设备检、维修费用高,废物处理能力小,制约高负荷生产。”氯碱厂副经理张联合说。
“中国石化闵恩泽青年科技人才”车晓刚担任车晓刚工匠人才创新工作室负责人,承担这项攻关项目,9名成员来自机械动力科和生产车间的专业技术骨干和技能专家,都是各专业的行家里手。
针对焚烧炉周期短的问题,工作室成员看在眼里,急在心中,工作室成员深入现场实地了解情况,经过前期深入调研,发现换热器结构存在问题,影响换热效果,造成结焦结垢,运行周期缩短。
他们大胆构思,仔细论证,提出在满足工艺换热要求的前提下,采取增大换热器尺寸的方式,减缓结焦结垢速率来延长运行周期。
他们增大换热器筒体直径,换热面积和流通面积随之增大,换热效果大大改善,焚烧炉总体保持高负荷平稳运行,高沸物焚烧平均负荷1000千克/时,实现了运行周期84天的最长运行记录。
运行期间,焚烧尾气全部达标排放。经效益核算,每年多处理高沸物1512吨,大幅缓解了高沸库存高的囧境,实现创效310万元/年。
9月份,他们积极处理留存的高沸物,把销售储运部留存的高沸物全部返厂处理,消除了安全环保隐患。