“太棒了,‘罢工’多日的焦页31-4HF井进行了油管修复‘手术’后,日产气量由0万立方米恢复至7万立方米,增产效果十分明显。”8月20日,江汉油田涪陵页岩气公司技术中心工程师李牧说话间眉开眼笑。
涪陵页岩气田已开发了8年,由于气田采用大规模分段加液加砂压裂工艺,使气井井筒始终处于微生物和二氧化碳共存的环境,受微生物电化学腐蚀难以避免。
据了解,气田目前有30多口气井因油管腐蚀穿孔导致井筒积液,造成产量急剧下滑甚至停产,严重影响了气田高效开发。同时严重腐蚀会造成井下油管断脱,使井筒事故复杂化,造成较严重的经济损失。
在持续攻坚创效行动中,公司加大管柱腐蚀穿孔机理研究,对气井生产状况进行摸底排查,进行详细的动态分析,仔细分析气井产量下降原因及油管腐蚀穿孔程度,按照“积极稳妥,先肥后瘦”的原则,选择有“生命”迹象、上产潜力佳的气井,优先进行检管和油管修复作业。
在进行多次论证和试验的基础上,公司选用压井方式进行检管及
修井作业,即将压井液用水泥车压进气井内,保持井内压力平衡,防止地层中的页岩气浸入井筒,造成
修井过程中的井控风险,确保井口作业人员安全。
由于气井在开采后期地层压力较低,地层压力低于压井液柱产生的压力,压井液漏入地层,无法建立循环。如果压井液多了,会漏入地层,增加气井井底排液时间,造成气井复产难度大;而压井液少了,气体又易从地层浸入井筒后窜至井口,造成井控安全风险,因此,在保证压井成功的前提下,尽可能少用压井液、保证气井稳而不喷成为检管及
修井的关键。
公司相关技术人员经过多次论证和现场优化,总结出一套低压气井压井液控制方法,形成了《涪陵页岩气田压井
修井规范》,要求施工队严格按照规范进行操作。施工前,技术人员和施工人员进行认真技术交底,制定相应的应急预案,配备现场作业监督,确保施工安全。施工中,公司不断优化程序,压井液用量由最初的740立方米降低到目前100立方米左右,在保障井控安全的基础上大大降低了低压页岩气井复产难度,缩短了气井复产时间。同时,技术人员对每一根起出的油管进行仔细在线检测,分析油管腐蚀程度,为其他井的油管腐蚀状况提供参考依据。
焦页24-2HF井因油管腐蚀严重穿孔,日产量直接归零,公司对这口气井实施压井
修井作业后,效果十分显著,目前,该井“元气满满”,日产量达7万立方米。
此外,公司积极组织页岩气井腐蚀机理与防护技术研究,揭示了气井管柱腐蚀的原因主要以微生物膜内酸化腐蚀为主,研制了既能破坏蛋白质和磷壁酸的缓蚀杀菌剂,同时研究了井下油管防腐涂层技术,运用于修复好的气井,消除井下油管再度被腐蚀的风险。
截至目前,公司通过对气井进行井下管柱的检管和
修井作业,已扶起14口“躺”井,成功率达100%,日增产达66万立方米。