截至4月20日,
吉林油田木17区块平均油井泵效54%,机采系统效率21.7%,同比提高了16.1%和5.47%,平均单井日耗电降低了15.38度,节能降耗效果明显。
木17区块已开发了近30年,属典型的“三低”油田,现有油井293口,全部为
抽油机举升。其中,老井占比达40%。为进一步提升机采系统效率,
吉林油田以能耗对标为主线,从优化方案、科学调参、强化管理等方面入手,针对重要能耗点,逐项实施节能对策及效果评价,从而大大减少了
抽油机的“无用功”,也实现了“油少的井少费电”的目标,保障了老油田的效益开发。
优化产能方案,确保源头节能耗。针对近两年来开展的二次开发,结合以往经验,不断优化新井投产方案,从源头实现经济投入。在不牺牲产量、不影响检泵周期的前提下,在新井投产设计方案上,做到“三降一提”,即降低抽油杆尺寸规格、降低载荷、降低
抽油机型,提高抽油杆强度等级,避免“大马拉小车”。
立足低渗透储层不同生产时期的产液特征,进一步优化举升参数设计。坚持采油与钻井相结合,通过平台部署或挂靠老井等方式,不断为双井抽的应用创造条件。目前该区块双井抽占比达74%。运行一年来,与老井对比降能耗30%,年节电能力达109万度。
强化管控,确保过程节能耗。充分与地质结合,进一步优化生产方式,通过原油价格、产量、税费、投入等多种因素的经济评价,共评价出该区块无效井31口,低效井12口井,该关停关停,该间抽间抽,大大提高了设备能效,年节电36.48万度。加强日常管理,优化抽汲参数。对于泵效低于30%的油井,通过地面更换小皮带轮实现低冲次生产降能耗,年节电1.78万度;对于泵径较大、泵效较小的油井,坚持随同修井作业换小泵管理模式,有效解决了低产井产液量和抽油泵排液量不匹配问题,累计节电1.56万度。同时,通过功率平衡测试仪和物联网实施周期监测,及时调整不平衡井实现节能降耗。
调整生产参数,确保技术节能耗。以不牺牲产量为原则,不断优化调整工作制度,靠技术延长油井寿命降能耗。按照油井生产的不同阶段,技术人员每月对区块所有油井工作制度进行逐口讨论,并按照充满系数、沉没度和泵效分级评价调参对产量影响情况,总结不同参数下生产效果,再确定合理的油井生产参数,发挥每口井最大效能。其中,稳产期则主要是通过皮带轮降次达到节能目的。
“对于我们采油一线来说,提高机采效率是过紧日子的关键。为了持续推进木17区块节能降耗,在疫情防控的严峻形势下,一季度,我们共开展低效井参数优化22口,优化泵径2口井,实施功率平衡测试137井次,为实现全年节能目标、打赢提质增效攻坚战奠定了基础。”负责这个区块的技术人员和勇说。