“咱们的偏磨井盘根漏失治理竞赛活动效果显著,目前采管区该类井盘根平均使用周期由以前的3天延长到15天,有效的减轻了员工的劳动强度,年初以来,累计减少损失12万余元。”11月4日,周生产会上,
河南油田采油一厂下二门管理区郭文卿高兴地说道。
该采管区主任技师夏文喜说,
抽油机井不分昼夜24小时长时间运转,加上部分
抽油机井基础下沉,导致光杆与井口不对中,光杆偏磨严重,致使盘根漏失。部分油井2~3天要更换一次盘根,每次停抽30分钟左右,影响产量的同时,还增加了员工的工作量,一旦发现不及时,盘根带出来的原油还会污染环境。针对这一生产难题,该采管区立即成立以夏文喜为组长的攻关小组,在全区开展盘根治理劳动竞赛,“夏技师,T7-361井更换自纠偏心盘根盒后效果非常显著,以前盘根3天一换,现在快1个月了,盘根还是好好的,可省了我们不少事!”11月5日,员工向德楠开心地对前来技术指导的夏文喜说道。
年初以来,该采管区以盘根治理劳动竞赛为依托,以技师协会为平台,围绕盘根漏失严重的油井开展技术攻关,针对盘根漏失原因,采用复合自纠偏盘根盒、自制双重密封盘根盒和自润滑式盘更盒等措施,使生产过程中出现的盘根漏失问题得到有效的根治。
经过一段时间的集中治理,虽然收到明显的效果,但由于部分油井设备老化,油井温度高、冲次快,导致盘根漏失严重加不住等问题,最终攻关小组经过多次试验,采取双重密封盘根盒的方式,解决了这一生产难题。
同时技师协会还分小组,包班站,一线哪里有解决不了的生产难题,他们就及时出现在哪里,并现场传授技能,和员工一起技术创新,极大地提升了员工现场解决生产难题的能力。
目前,该采管区已经对31口问题井进行了治理,盘根使用周期由以前的3天平均延长到15天以,累计减少损失12万余元。
(乔庆芳 范红勃)