10月30日下午,在
西北油田采油四厂顺北5拉油站对面的移动式机加工装置间,3名机加工人师傅正在忙活。手提式砂轮机的砂轮片沿着磁翻板液位计浮筒上设置的长2米、宽0.02米的正方形边线高速运转、慢速运移,与金属浮筒之间的摩擦阻力发出一阵阵“滋滋”的声音,飞溅出的一道道“礼花”格外吸睛。
机加工师傅放下手里的砂轮机,切断电源,摘下防护眼镜:“浮筒切割好了。”这一嗓子让顺北拉油站班长赵正选兴奋不已,因为他前不久提出的改善生产经管理水平的合理化建议,在短短10天时间里全部落实。
10月16日,采油四厂党委委员、副经理刘耀宇带着“不忘初心、牢记使命”主题教育的调查研究课题,来到顺北5拉油站了解一线员工工作、学习、生活的困难和需求,征集解决制约顺北高质量发展的意见和建议,探索稳步推进新型采油厂建设的途径和方法。
“顺北5井区原油含蜡较高,高架罐磁翻板液位计浮筒里的浮球吸蜡严重,导致浮球不能随高架罐液面升降而移动,液位计显示液位不实,建议对高架罐
磁翻版液位计浮筒进行改造。”顺北5拉油站班长赵正选的建议让刘耀宇茅塞顿开、计上心来。
调查研究回来的途中,一声不吭的刘耀宇一直在甄别赵正选的建议和改造方法,快到驶向采油四厂路口的时候,他突然对司机说 “先去油藏经营管理一区。”
刘耀宇找到该区总监陈祺锚,召集采油技师董双、张志刚和生产现场管理人员,一同商议顺北5拉油站高架罐
磁翻版液位计浮筒改造方法的可行性、安全性、经济性和可靠性。
大家伙一番头脑风暴过后,“顺北5拉油站高架罐
磁翻版液位计浮筒改造升级”方案跃然纸上,陈祺锚负责联系改造施工方,技师董双负责现场监督施工,张志刚负责督导赵正选做好施工工作。
说干就干,张志刚和生产运行人员王晖第一时间赶到顺北5拉油站,开始对2号、7号高架罐进行泄压,拆卸
磁翻版液位计,清洗浮筒和浮球等相关工作。
10月17日,江汉良机公司机加工人师傅将一台移动式机加工装置安置在顺北5拉油站对面,开始对浮筒进行测量、划线、切割,不一会,在浮筒上割开一个2米、宽0.02米的开口。
张志刚和王晖协助顺北5拉油站员工赵正选和朱大富,快速将磁翻板液位计组装到指定高架罐上。经过3天的试运行和反复核实,证明该项改造既安全经济,又灵活高效。
旗开得胜让参与改造人员信心倍增,不到10天时间,便完成了15个高架罐
磁翻版液位计浮筒的改造升级。“改造后的液位计浮筒和浮球同时直接接触原油液面,减少了浮球与浮筒摩擦面积,防范了浮球吸蜡遇卡风险。”10月30日,刘耀宇到顺北5拉油站检视问题时说。
(郝光灿 位小顺)