截至目前,华北油气分公司
东胜气田现场应用等临界组合管柱43口井,气井生产时率100%,累计增产气量达5227.69万方,有效改善了排液效果,延缓了泡排介入时机,大大降低了泡排剂或水淹治理的投入成本。该工艺具有使用寿命长、环保、节能的特点,为
东胜气田 “绿色科技”发展提供了技术支撑。
东胜气田自2012年开始,以水平井作为主要开发方式。开发初期,采用外径为60.3mm的油管作为生产管柱,并辅助泡排进行排液,随着技术逐步完善,发现采用同一尺寸油管在斜井段排液难度最大,无法实现全井筒协调携液,不利于气井自主排液及稳定生产,大大增加了泡排剂使用量。针对上述问题,工程院采气所结合工程技术管理部、采气二厂,以临界携液流量理论为基础,以减小斜井段油管管径、降低临界携液流量为途径,深入论证了不同尺寸油管组合及不同变径点条件下,组合管柱对气井排采的影响,最终优选出外径60.3mm+48.26mm等临界组合管柱。理论模拟表明,等临界组合管柱对气井流入流出动态、摩阻压降影响较小,不影响冲砂及气举等作业施工,有良好的适应性。现场应用43口井,生产时率稳居100%,有效改善排液效果,实现气井连续稳定携液生产。并且该工艺通过延长气井无助排期,节省泡排剂加注量,大幅降低了气井管理费用。
气井排采效率的提高大多需要辅助工具或药剂,极大增加了环保压力和生产成本,而该工艺在降低生产成本的基础上,实现了更环保高效改善气井排液效果的目标,标志着工程院采气所在“绿色科技”发展的道路上又迈出了坚实的一步。
(谭苗)