据中国石化报道消息,2022年6月7日,中国石化
胜利油田石油化工总厂炼油二部重油催化装置脱固净化后的
催化油浆化验检测分析一次合格,进入原料预处理减黏装置作为低硫重质船用燃料油的调和组分,标志着该厂新建3万吨/年
催化油浆净化处理装置一次投产成功。通过增上油浆净化措施,拓宽了石化总厂低硫重质船燃组分来源,大幅度提高了油浆的附加值。
催化油浆是重油催化装置的副产品,以往传统方法是将
催化油浆进行回炼,但其中含有大量稠环芳烃,装置结焦现象严重。为了维持系统正常运行,多年来石化总厂采取部分油浆回炼、部分油浆外甩作为廉价重质燃料油销售的方案。燃油税制改革后,需求市场萎缩,炼油企业的经济效益受到影响,拓展油浆的应用领域,进行油浆深加工,越来越受到国内炼油企业的重视。
今年以来,胜利石化总厂深挖重油催化装置创效潜力,决定对
催化油浆进行净化处理,增上油浆脱固措施,脱除其中的催化剂颗粒,将其作为调和低硫重质船用燃料油的原料,进一步降低船燃生产成本。该厂组建了“油浆脱固技术攻关小组”,制定了油浆脱固设施的建设方案,增设一套技术先进的油浆无机膜净化过滤脱固撬装设备,净化后的油浆产品可直接作为低硫船燃的调和组分。
油浆净化处理装置进入投产阶段以来,炼油二部按照开工流程有序开展蒸汽贯通吹扫、除氧水试压、氮气吹扫及柴油冷运等一系列操作。6月6日14时开始引入油浆,经过预热升温、热紧螺栓等工作,7日上午净化后油浆产品固含量达到了每千克小于50毫克的设计标准,其催化剂固含量由净化前的每千克4300毫克,降低至每千克30毫克,脱固率高达99.3%。
下一步,在将净化后油浆作为低硫重质船燃调和组分的基础上,胜利石化总厂积极探索净化后油浆作为生产优质炭黑、针状焦、碳纤维、填充油、道路沥青及导热油等高价值产品原料的研究,为总厂实现“油转化、油转特”转型发展夯实基础。