中科炼化加强精细管理,持续优化生产,装置运行水平得到稳步提升。4月,
乙烯装置损失率、高附毛利、高附能耗等6项
乙烯指标在总部“比学赶帮超”竞赛中获得红旗,装置指标综合排名与镇海炼化并列第一。
今年来,
中科炼化积极探索节能降耗增效途径,做细做实工艺管理,分项制定
乙烯指标“对标提升”措施,提升
乙烯指标。对每台裂解炉操作区域实施网格化及可视化管理,严格执行“手指口述”操作法,稳定日常每一项操作,减少裂解炉生产波动,进一步延长裂解炉运行周期。通过持续优化调整,裂解炉运行周期由平均75天延长到85天,每台裂解炉每年可减少裂解炉烧焦3次,有效减少烧焦时间。同时优化裂解炉换料操作,实现裂解炉在线对切换料,大大缩短原料换料时间,多管齐下,增加
乙烯产量,降低装置能耗物耗损失,每年可增效超过1200万元。
针对装置重点难点工作,他们组织党员攻关破瓶颈。此前,裂解炉急冷换热器因设备本体问题导致内漏,装置长时间处于边生产边检修的状态,安全形势十分严峻。该党支部迅速成立急冷换热器泄漏处理党员攻关小组,为装置保驾护航。他们制定详细的检修方案,结合急冷换热器泄漏不同特征,精准分析原因,持续改进急冷换热器修复。装置管理人员24小时不间断带班,党员轮岗坚守现场,同时联合维保单位开展党建共建活动,克服了工作量大、人员紧张、时间跨度长等困难,成功打赢急冷换热器内漏攻坚战,取得了装置安全环保生产、
乙烯产量提升“双胜利”。