中国石油化工产业(战略)协作联盟网讯:截至7月5日,一口
水平井措施后连续半个月保持日产20吨的产油量。这标志着
长庆油田又一项新技术——
水平井方案精细化设计技术取得显著效果。
传统使用的分段多簇压裂作为
水平井改造的主体技术,实现了超低渗油藏的有效动用。然而,根据大量生产资料显示,
水平井各压裂段的差异性较大,30%至40%的射孔段无产量贡献。
长庆油田通过开展裂缝监测,也发现了同样的问题,分段多簇压裂有效性的高低,已经成为影响
水平井效益开发的重要因素。同时,不同储层条件下需要的改造规模亦不相同,如何优选有效层段进行充分经济的改造是进一步提高
水平井改造效果的关键。
长庆油田油气工艺研究院针对
水平井压裂中存在的问题,开展了大量研究工作,提出了利用井下微地震及油水两相化学示踪剂监测技术,探寻
水平井水平段岩性、物性、含油性、可压性与压裂改造层段产液贡献率之间的关系。同时,明确了水平段甜点区标准,针对水平段甜点区开展了改造参数优化模拟研究,结合井下微地震监测的裂缝几何尺寸结果,形成了不同
水平井开发区精细化的储层改造参数体系。
在
水平井方案精细化设计技术初步试验过程中,
长庆油田借鉴国内外已有的
水平井提效新技术研究与应用成果,积极优化应用试验过程中水力喷砂分段多簇压裂的改造参数模板,并多次与所在项目组及施工单位进行技术对接,顺利完成了井下微地震裂缝有效监测。
“对于大规模应用
水平井技术的
长庆油田来说,
水平井方案精细化设计技术的形成,对
长庆油田年5000万吨油气当量长期稳产及提质增效工作意义重大。”
长庆油田油气工艺研究院负责人说。