近日,随着
广州石化炼油空压站4号
空压机停机进行预防性检修,在4号
空压机三级安装的国产高速转子已安全运行21个月。其间,该转子在满负荷下卸载及加载等重大操作下保持稳定运行,确保了全厂用风系统的稳定。
空压机是空压站的关键核心设备,其运行状况直接影响整个炼油区装置用风系统的安全。原
空压机是1993年从国外引入的,随着运行周期延长,多次出现因高速叶片断角引起机组振动大导致停工情况。原设计整体铸造叶轮已难满足高负荷、长周期运行。
考虑到进口转子备件价格高且供货周期长,不利于装置的安全平稳运行。经研究,公司决定对大涡流、高转速的4号
空压机的关键备件进行
国产化。
在4号
空压机转子
国产化改造过程中,二级转子国产首先获得成功。但三级转子
国产化因振动偏大出现超标现象。技术人员对国产三级转子解体,逐个零件进行尺寸复查,优化连接件配合结构形式,重新加工推力盘,对每个零件重新进行动平衡检测,整体组装后再进行总体动平衡试验。在试运行过程中,对三级
国产化转子运行开展特护,定期召开专题特护会,实时监控机组轴承温度及振动变化等趋势,及时发现和处理问题。通过不懈努力,三级振动值从初期1.1微英寸稳步下降至0.7微英寸左右,国产转子运行状态平稳。
空压机高速转子
国产化成功,不仅解决了关键设备的备件问题,而且节约了采购资金,确保了全厂用风系统的稳定。