“不可能吧,是不是检测仪坏了,再测一下!”近日,
胜利油田孤岛采油厂采油管理六区分管
安全的袁经理,对GD2-24×0532井对比试验中的硫化氢含量发出质疑,因为这口高
含硫化氢井自治理以来从来没有降到这么低的浓度。经过再三检测,确认了试验效果。
随着稠油热采和含硫区块的开发,目前
胜利油田含硫化氢井数近5000口。针对目前硫化氢治理现状,胜利工程院微生物所项目组经多年攻关,研制出高硫容、耐温性好、配伍性强的高效脱硫剂,有效解决了油井伴生气中高含硫化氢等问题。
相关课题“油田地面集输系统硫化氢高效处理技术研究”于2017年立项,科研人员从源头开始查找分析硫化氢产生的原因,充分利用微生物和化学技术,紧锣密鼓展开新型除硫药剂研发、筛选复配、加药浓度优化、加药方式优选等大量室内研究工作,最终创新研发出特种杀菌剂为主的硫化氢治理体系,并形成具有完全知识产权的新型硫化氢治理技术,达到治标又治本的效果。
新技术首次在孤岛采油厂展开试验应用,经过1年多的效果统计,新型高效脱硫剂吸收硫化氢比现用三嗪类脱硫剂高30%以上,药量节约30%,获得现场一致好评。
科研人员乘胜追击,为解决高含硫单井治理费用高的问题,科研人员又研制了多相体系高效脱硫装置,不使用化学脱硫剂,脱硫率99%以上,比原加药处理节约费用90% ,装置通过了
安全风险评估,不仅使用
安全可靠,还实现了现场数据的远程传输和在线控制,目前已在孤岛采油厂稳定运行超过两年。
新技术口碑风传,很快在临盘、河口、孤东等多家采油厂进行了试用,350口井的推广效果统计表明,脱硫效果优于传统药剂,且总处理费用较之前节约30%以上。