近日,
长岭炼化70万吨/年重整装置新增
脱庚烷工艺项目投油运行。连续一周记录表明,项目各项运行指标符合设计和实际生产需求,高辛烷值汽油、“三苯”等均实现大幅增收,为企业高附加值产品增产创效提供了工艺硬件支撑。
长岭炼化重整装置配套有抽提精馏装置,主要生产高辛烷值汽油、苯、甲苯、二甲苯,以及氢气。国六标准汽油质量升级以来,重整装置承担了企业内部轻石脑油加工任务,抽提精馏装置负荷同步大幅增长。为了整体平稳运行,他们适当降低重整装置处理量,导致副产较为廉价的高纯度氢气产量下降,以至于氢气管网调解难度加大、整体运行成本增高。经过多方分析论证,项目于今年年初启动建设,9月建成中交。
长岭炼化重整装置新增
脱庚烷工艺项目将脱重底油中的C6等组分油抽出一部分,直接减轻后部抽提精馏装置的运行负荷,使得整个加工流程得以优化,重整装置处理量可保持满负荷运行,不但高辛烷值汽油和“三苯”产量得以提升,副产的氢气可以最大限度地满足整体生产需求,实现了较好的规模效益。
项目建设过程中,
长岭炼化设备工程、工艺技术管理部门深度优化项目统筹,面对交叉施工作业多、过程控制难度大等难题,充分发挥职能管理和技术优势,通过工序优化、设计分步出图、改变设备安装方式等多种方式,高效推进项目实施。属地单位炼油二部在项目施工期间,规范化、标准化抓项目质量管理和时间节点,确保生产和施工“两不误”。