“乙侧循环水门限制到1/3位置,请观察7号机真空值变化。”3月5日,
齐鲁石化热电厂汽机车间7号机现场,车间主管技师王伟带领当班员工一边缓慢调整循环水进水阀门,一边通过对讲机询问
机组参数。
一直以来,热电厂主厂区保持着“五炉五机”的运行方式。这些
机组既要保证全公司生产装置正常用电、用汽,又要确保地方民生供暖所需。哪台
机组有个“头疼脑热”,都会给全厂生产运行带来极大压力。
3月1日开始,3号
机组按计划开始大修。“要保证民生采暖温度正常,包括7号机在内的供热
机组循环水回水温度就得始终保持在40摄氏度左右,可这样一来,就会造成
机组发电量同步下降。”王伟介绍说。
“矛盾点”不解决,对确保当前生产用电非常不利。怎么办?
“积极攻关,加强优化调整,力争在运
机组全部满负荷生产。”热电厂迅速对相关科室和车间提出工作要求,压上了“担子”。公司高级专家郭希柱组织相关科室人员和热电厂员工一起召开“诸葛会”,决定在如何提高
机组负荷上打开“缺口”。
“就像‘挤牙膏’一样,不断尝试,一点点把负荷带上去。”他们仔细对比分析各台
机组运行特性,不断优化解决方案,终于找到了关键控制点:相邻
机组的循环水进水门开度在很大程度上决定着7号
机组的带负荷能力!
“调整相邻
机组的进水门,让更多循环水进入7号
机组,从而达到提升
机组多带负荷的目的。”郭希柱说。
经过调整的7号
机组,真空值上涨了3.92千帕,发电负荷由调整前的57兆瓦增至60兆瓦。
“小小阀门,经这么一调整,一下就解决了大问题。”王伟开心地说,“一小时能多发电3000千瓦时,由此产生的日直接和间接效益4万余元,这样的劳动成果让每个人心里都美滋滋的。”