前11个月,
河南油田采油二厂实施
防砂专项治理44井次,增油3591吨,生产时率由39.1%提高到96.3%。
采油二厂控制地质储量1688万吨,细粉砂含量在70%以上。稠油细粉砂油藏具有“浅、薄、稠、松、小”的特点,采用蒸汽吞吐开发导致生产压差大,生产过程中出砂严重,影响原油生产。
必须搬掉油井出砂这个挡在稠油开发面前的拦路虎。采油二厂的技术人员加强分析油藏特征和地质潜力,持续规模推广低成本
防砂技术,筑牢
防砂“屏障”。
转变思路 挖出效益油
新9303井是新庄油田泌浅93断块的一口采油井,由于出砂严重不能正常生产。技术人员分析认为该井油层物性、含油性均较好,且采出程度低,有较大挖潜潜力。
但是,新9303井井况较为复杂,属小套管固井,且上部封堵层出砂,生产层夹层薄,应用挤压充填
防砂工艺风险大。面对这个难题,技术人员转变思路,先化堵该井上部,然后利用400型泵车实施顶部循环充填
防砂。采用循环充填
防砂工艺,可将井筒用石英砂一次充填压实,在近井地带和筛套环空处形成连续稳定的高强度砂体,从而解决出砂问题。该井于1月16日实施循环充填
防砂工艺后,阶段生产316天,增油699吨。
目前,采油二厂持续规模推广循环充填
防砂技术,利用现有特车、工具,优化施工工艺和携砂液,节约施工费用23.6万元。目前,采油二厂实施顶部循环充填21口井,有效率100%,阶段增油2028.2吨。
优化
防砂工艺 激活关停井
新K16井是新庄油田南三块的一口采油井,因含水率高于2016年12月被关井。结合新K16井油层条件,技术人员分析后,认为该井有一定的挖掘潜力,前期生产效果差主要受地层出砂影响。
新K16井地层出砂严重,吐砂速度快,应用常规顶部循环充填工艺易导致
防砂管柱下不到位或充填前砂埋油层或管柱。面对这个“瓶颈”,技术人员综合考虑
防砂效果与费用,决定优化
防砂技术,在施工工序上巧做“减法”,配套实施冲防一体化工艺。该技术下入冲
防砂一体化管柱,若中途因出砂遇阻,可边冲边下,在充填结束后用充填服务管柱直接冲砂,不仅解决作业过程中管柱不能下到位的难题;且一趟管柱实现冲砂、
防砂工序,减少作业占产时间。
新K16井于1月18日实施冲防一体化工艺,优化后减少作业工期2天,减少起下管柱作业6趟,减少下冲砂管柱1次。目前,该井措施后生产310天,增油472吨,激活了关停井。
前11个月,采油二厂已实施冲防一体工艺15井次,有效率92.3%,增油1467吨,生产时率由38.7%提高到100%。
对症下药 筑牢
防砂“屏障”
“单是改进工艺方案,我们就开了5次研讨会。”在油田专家魏振国看来,细粉砂岩油藏主要分布的区块,出砂问题有大同,更有小异。
科研人员不断总结治理砂患失败的教训,注重在“小异”上做细文章。“工艺需要改进的部分,恰恰是我们对油井出砂问题认识不足、治砂手段选择不对症的部分。”魏振国说。
为此,工艺研究所成立低成本
防砂技术攻关小组,对出砂井精挑细筛,对症下药,治理砂患。
针对中深井以及充填加砂困难、加砂量小的油井,技术人员优化地面充填工艺和井下工具,通过优化泵车、控制加砂砂比和携砂液黏度,井下采用高精度绕丝筛管或精细筛管,提高挡砂效果,筑牢
防砂“屏障”。目前,已在新K1106侧1井、新K1104井、古泌1244等井应用,阶段增油233.1吨,取得较好的效果。
针对注氮井在注气及生产过程中反复冲击人工井壁和井下工具,造成
防砂管破裂、
防砂失效的问题,技术人员优化应用高强度、耐冲击的复合筛管,延长措施有效期。目前,已在新2312井、楼31313X1井实施,阶段增油114.2吨。
针对部分老井井况复杂,出砂后不能机械
防砂,且传统化学固砂工艺施工繁琐且风险较大的情况,技术人员经过多轮次分析后,决定开展低伤害树脂固砂试验。楼7608井实施后,产液量较稳定,且固砂后油层渗透率保持较好。