近期以来,
茂名石化炼油分部联合一车间紧紧围绕持续攻坚创效、大干四季度认真开展梳理排查,群策群力以问题为导向组织专题攻关,克难攻坚消除关键设备运行瓶颈,取得良好成效。
联合一车间2号轻烃装置两台瓦斯
压缩机J3101AB自投用以来,运行周期较短,平均只有约4个月左右。特别是近两年来,由于装置生产负荷偏高,需要两台机组同时运行,导致机组运行故障率增加,不但给安环生产带来严重威胁,也造成维修费用较高。“遇到问题不推诿、不回避,迎难而上。”近期以来,联合一车间把解决该难题作为车间持续攻坚创效的重要课题,主动作为、积极优化。车间成立了以设备主任孙铁斌为骨干的攻坚小组,群策群力围绕如何提高
压缩机运行寿命开展攻关。他们沉下心来,紧盯现场,查阅资料,科学计算,从工艺介质、设备配件、机组操作等方面潜心摸索,制定了20多项提高机组长周期运行措施。如通过对
压缩机入口过滤器进行改良,增大滤网目数,改进滤网支撑型方式,提高滤网材质等,提高过滤效果和耐腐蚀性能。实施
压缩机各注油点精细化管理,使注油量既保证润滑效果,又不因注油过多造成夹带。在保证润滑效果的前提下,对填料、缸体分别限定注油量,反复对气缸与活塞杆的平行度进行调校试验等。
通过一系列优化改进措施,使2号轻烃组织
压缩机运行寿命从原来的4个月左右延长至目前的9个月,不但极大缓解了生产压力,还明显减少了各套常减压装置瓦斯放火炬,每年约可减少瓦斯损失89万元,节省机组维修费用约18万元。