从56摄氏度到40摄氏度、从0.11兆帕到0.09兆帕、从80立方米到32立方米……8月6日18时,伴随装置二三次塔溶剂冷后温度、末次塔压力等指标持续走低,
抚顺石化石油一厂酮苯脱蜡脱油装置能耗再创新低。今年1至7月,这套装置能耗42.19千克标油/吨,较达标值低1.31千克标油/吨,蜡收率29.46%,同比提高0.47%,实现效益最大化。
优化操作降耗。通过便捷信息传递和汇报程序,操作员、管理人员通过MES2.0系统,可实时监控装置产品质量及操作参数,第一时间纠正偏离的控制参数,保证装置高质量运行。延长64号蜡或调和蜡生产周期,减少产品质量指标变化频次,提高蜡收率0.6%,全年可增产石蜡2700吨;根据产品质量及滤机挂蜡情况,预稀、一稀温度按下限控制,降低冷冻及回收系统负荷,降低新鲜溶剂比,确保各路套管温度相对稳定,实现平稳生产。
技改技措降耗。技术人员将溶剂氨冷器由并联改为串联,使溶剂冷后温度由10摄氏度下降至6摄氏度,实现同温过滤,蜡收率增加0.1%;用凝结水代替部分除盐水做空冷喷淋用水,使夏季除盐水用量下降一半;对原E128管束进行烧焦处理,由并联改为串联,使三次塔进料温度由169摄氏度提高至175摄氏度,末次塔温度由158摄氏度提高至162摄氏度,达到回收温度。
集思广益降耗。鼓励员工提合理化建议,激发广大员工立足岗位挖潜力增效益的积极性。目前,这个厂共收集合理化建议179个,已采纳113个。其中,酮苯脱蜡脱油装置低温过滤、自动温洗优化合理化建议实施后,有效降低了操作误差,既保证了滤机温洗效果,又降低了蜡损失,预计年可提高0.15%的石蜡收率,将增加效益327万元。