近期,
长岭炼化专业人员组织基层班组对临氢型机组开展技术优化,解决电耗偏高等问题。截至目前,渣油加氢新氢压缩机、液力透平、
制氢装置原料气压缩机等三大关键机组节电近2000千瓦/小时,成效显著。
长岭炼化功率高达5300千瓦渣油
加氢装置的新氢压缩机负荷较大。专业人员将该机组原来的压力递推系统改造成无级气量调节,精准消灭部分“无用功”,并要求班组做好设备维护、精细调整,确保机组“安稳长满优”运行,每小时节约电耗1000多千万时。
热高压分离油的能量回收装置液力透平为
加氢装置的进料泵源源不断地提供补充动力。然而,该机组振动偏高,运行效率偏低。专业人员与国内多家同类技术研发机构取得联系,了解相关厂家的技术储备、设计等综合能力,启动机组改造。改造后,机组运行效率大增,每小时为装置节电600千万时。
制氢装置处理量超设计负荷,近三个月来原料气压缩机较高频次地出现了磨损问题。专业人员组织设备、工艺、班组开展技术讨论,分析出现这种现象的各种因素,分别制定出了相对应的措施。在原料配比、负荷调整、优化运行、维护保养上都做出了详细的要求,适时进行相应调整。目前,该机组每小时节电300千瓦时以上,装置的综合能耗保持在同类装置先进之列。