5月,
茂名石化丙烷脱沥青装置优化渣油流程换热方式的高效利用,做好装置合理用能、降低装置加热炉介质热能负荷,调控节能指标措施有效,使该装置当月综合能耗降至24.34千克标油/吨,比上年同期28.30千克标油/吨下降3.96个单位,同比节省成本45万元,先进节电节水设备得到高效利用,为打造绿色节能装置打下基础。
制定操作制度,降低动力能耗。
丙烷脱沥青装置素有加工“杂粗粮”混渣油光荣传统,渣油性质变化是装置用能的最大考验,车间针对丙烷装置的高负荷生产情况,制定“十大薄弱环节”措施以应对装置的高负荷运行;对装置的燃料单耗、蒸汽单耗,轻脱油收率进行每班统计,利用班组成本核算系统分析当班水、电、风、汽、燃料等消耗的趋势,将系统统计结果在电脑公布,对每班加热炉的烟气氧含量及排烟温度进行平均,实现能耗水平末位挂“黄牌”,按相应的条例进行考核。
技术人员从优化装置节能设备和剂耗着手,根据机泵的特性作操作调整。专业技术人员深入操作现场,对节能的机泵进行操作优化,主要优化变频泵、换-2、塔-3、蒸-1的操作参数,让变频泵全部符合节能要求。为了降低装置能耗,在装置轻脱油收率提高的情况下不断优化降低溶剂比,大幅度降低溶剂回收消耗的瓦斯和蒸汽,其中塔-3顶温度根据产品质量不断优化调整,同时,加热炉出口温度控制在重脱油量少时及时降低炉出口温度控制,经过优化本月蒸汽和瓦斯消耗得到合理的控制,大大节约蒸汽消耗,经过优化本月蒸汽和瓦斯消耗得到大幅度降低。