近日,
广州石化动力事业部动力二站2号CFB
锅炉电除尘系统改造后评价工作全部完成。评价数据显示,电除尘系统投运后,除尘效率提升了10%,飞灰含碳量降低了0.4%,三剂使用量同比降低2.4%,每年可节省费用200万元以上,实现了环保效益双赢。
动力事业部两台CFB
锅炉电除尘系统使用年限已久,故障率高,一方面存在阴极线、阳极板变形、极间短路、阳极振打轴卡死无法使用等问题,运行中无法保证两个电场均可投用;另一方面原设计电除尘灰斗没有料位显示,给仓泵输送调整带来困难,极易造成灰斗堵灰。为确保静电除尘系统能够稳定运行,公司决定对两台CFB
锅炉的电除尘系统进行改造。
其中,1号CFB
锅炉已于2018年10月29日改造完毕并投用。2019年11月,动力事业部利用2号CFB装置大修时机对电除尘系统进行改造,整体更换电除尘器的阴极系统和阴极顶部电磁振打系统,更新电除尘器阳极振打设施、电除尘DCS控制系统等,并顺利完成安装、试验、调试后与装置同期投入使用。
2号CFB
锅炉电除尘系统改造完成后,电场可稳定投用,除尘效率稳定,飞灰再循环利用率增大,大大减少新鲜石灰石使用量;新增的电除尘DCS控制系统,便于班组实时监控电场运行参数,及时发现异常;增加的灰斗压力测点和高料位报警,减少了灰斗堵灰风险,并可根据料位调整气力输送频率,减少耗气量。
电除尘系统改造后,不仅节省了费用,而且除尘效率提高、飞灰利用率增大、减轻了后续布袋除尘工艺负担,降低布袋除尘器布袋的更换频率,减少了烟尘排放量,实现了环保和效益双赢。