中国石化新闻网讯 11月以来,
安庆石化通过创新攻关,成功处理了装置部分钝化
清洗污水,整个
清洗期间,污水处理场保持外排水中的COD指标小于30的水平,创历史最好纪录,掀开绿色检修新篇章。
11月初,
安庆石化对全系列装置进行停工检修改造。针对装置需
清洗和清除因长期运行积存的油垢、焦垢、硫化亚铁垢以及残余的有毒有害气体,各装置需要大量使用钝化
清洗药剂,但目前对该类药剂尚无有效监测手段的情况,
安庆石化立足自身,推进创新,化整为零,逐一对症攻关,开创了药剂管控新模式,全程规范钝化
清洗药剂管理,全程管控药洗过程,确保了药洗期间下游污水处理场的平稳运行。
装置停工检修前,该公司即充分准备,特地成立了由安环处、质量处、检验计量中心等部门人员组成的钝化
清洗药剂管控小组,针对难点和关键点进行技术攻关,力求每个环节可控。
从源头管控药剂质量,首次对各
清洗公司的药剂进行全面分析。药剂管控小组几次奔赴大连石油化工研究院,携手大连院就钝化
清洗药剂的监测和遴选问题进行实验评价,通过对
安庆石化拟采用的5~6家
清洗公司的钝化、除臭
清洗药剂的分析和其对生化单元的影响程度进行评价,最终生成化学
清洗药剂评价遴选报告,为企业选择钝化除臭剂提供科学依据。
模拟药洗过程,创新检验方法。为进一步验证科研单位的评价结果,药剂管控小组有的放矢,采用最贴近生产的方式,新创检验方法,通过有针对性地开展多轮钝化
清洗药剂的生化模拟试验,更加精准地判断出各化学
清洗药剂对污水处理场的影响,挑选出影响较小的药剂优先使用。
在装置钝化药洗过程中,药剂管控小组还根据现场情况做好相关技术服务工作,为钝化药洗保驾护航。
严把钝化
清洗药剂质量关。他们对药剂进厂进装置分别进行双重质量分析验证,对进入现场的所有药剂随机抽样分析,并将分析结果与药剂厂家送来的样剂进行比对。检修以来,管控小组共对7款药剂开展入厂分析,对送至装置现场的药剂抽样22批次进行分析,分析数据皆与大连院的进行对比,发现有较大误差时,管控小组即约谈相关药剂厂家,督促其保证化学
清洗效果并重新制定药洗水排放方案,确保药洗后的污水不对污水处理场造成冲击。
做好药洗过程中药洗水的采样监督工作。制定药洗水过程中采样监督计划,每天至少3次对各装置药洗过程中的药洗水进行采样分析,及时掌握其重要指标情况,防止
清洗公司在钝化药洗过程中加入其它强氧化性物质,造成对污水处理场生化系统的冲击。
通过一系列的攻关和努力,装置药洗期间,
安庆石化污水处理场保持高标准稳定运行。
(杨旦)