今年年初以来,中国石油
华北油田通过精细注采调控、强化重点油藏治理、加大长停井恢复等措施,持续推进控制递减率工程,发挥了
老油田产量的压舱石作用。截至3月20日,
华北油田共完成油水井措施1630口井,含水上升率下降1.3个百分点,自然递减率和综合递减率分别减缓1个和0.8个百分点。
华北油田冀中二连老探区历经40多年开发,面临资源品质劣质化、储量接替矛盾突出、稳产基础薄弱等问题。去年以来,
华北油田树立“剩余油普遍存在”的理念,围绕控制递减率目标,以油藏描述为基础,以精细注水为抓手,启动并推进
老油田“压舱石”工程,扎实推进老油藏精准挖潜、分级分类治理,有效盘活存量资源,不断夯实
老油田稳产基础。
精细水驱,稳产提效。
华北油田坚持精细注水常态化,围绕精准注采完善、精准分层治理、精准流场调控“三个精准”,提高水驱控制和动用程度,扩大水驱波及体积,强化注采结构调整,加大平面、剖面治理力度,全力推动以精细水驱调整为核心的控递减工作。精细注水开发的有力推进,实现了
老油田增能蓄能、稳产提效,去年以来共实施治理措施1020井次,动态调水3050井次,油田水驱控制和动用程度分别提升0.4个、0.7个百分点,两个递减率得到有效控制。
因藏施策,精准挖潜。为提升油藏治理成效,
华北油田优选潜力大、开发矛盾突出的区块开展重点油藏集中治理。特别是今年年初以来,
华北油田全力推进以股份公司级肃宁-大王庄油田和油田公司级西柳-高阳、岔河集等5个区块为重点的“1+5”
老油田“压舱石”工程,按照“五重一化”技术路线,重新评价油藏、重构层系井网、重调油藏流场、重选技术路径、重组地面流程,突出技术成果有形化,以精细水驱调整为基础,扎实推进老油藏精准挖潜。截至目前,已完成油水井措施161口,治理后“压舱石”工程区块日产油上升137吨,综合含水率降低0.2个百分点。
高效复产,盘活资源。在长停井治理上,
华北油田以经济效益为中心,坚持“五个结合”,即与评价增储、产能建设、油藏治理、油层复查、新技术应用5项工作充分结合,有效盘活闲置油井。2022年至目前,
华北油田累计恢复长停井525口、增油8.4万吨,开井率提升2个百分点。其中,潜山油藏长停井恢复效果显著,针对潜山风化壳、锥间带等剩余油潜力,在南孟奥陶系、晋古2等中小潜山实施堵水酸化、氮气驱等措施23口井,日增油106吨,其中3口长停井恢复后日产油超过15吨。