广州石化乙烯装置通过持续规范用氮管理、强化技术攻关、优化运行等措施,降低装置
氮气用量。截至2月底,
乙烯装置
氮气用量较去年11月份攻关优化前压减了29.1%,年可创效逾200万元。
强化精细管理,规范
氮气使用
装置对所有
氮气常用点进行全面统计,并开展各用户
氮气用量标定工作,其中包括对常压罐氮封用量及
氮气自力阀的检查等措施,对各用户实施精细化管理,严格规范各用户
氮气用量。加强现场临时用氮管理,操作人员现场用氮前需报值班长审批、登记。值班长对装置
氮气用量进行实时统计和管控,避免
氮气浪费和不规范使用。
持续技术攻关,提高装置运行水平
乙烯装置两台火炬气回收压缩机使用
氮气作为隔离气,
氮气用量较大。为此,装置成立攻关小组,通过开大压缩机平衡腔返回阀及关小入口
氮气阀门开度等措施,在确保火炬气压缩机安全稳定运行的基础上,将压缩机
氮气用量从145标准立方米/小时降低至130标准立方米/小时。装置脱辛烷塔为负压操作,由蒸汽真空喷射泵产生负压,再通过压力控制阀控制
氮气补入维持系统压力稳定。喷射泵所用蒸汽的流量会影响系统
氮气补入量。技术人员通过优化系统运行,降低轻组分带入,在保证系统负压稳定的情况下,逐渐降低蒸汽用量。通过持续技术攻关,在减少蒸汽用量的同时,
氮气用量也大幅压减。
优化工艺参数,降低
氮气消耗
泵干气密封是
氮气的主要用户之一,装置人员进一步规范机泵干气密封用氮量,在反复优化并加强对机泵干气密封系统巡检维护的基础上,将在运机泵干气密封
氮气流量调整至最优,并适当降低备用机泵干气密封
氮气流量,在确保安全的前提下,压减
氮气用量。