“清河油区面14-46-X13井新井
压裂投产后获得高产,截至2月14日,日产液11.2立方米,日产油2.6吨,圆满完成了
压裂改造任务,促进该区块未动用
储量取得较大突破。”2月14日,
江汉油田工程院技术人员姚快说。
江汉油田清河油区面14区沙四1砂组
储量大,属于多薄层稠油Ⅰ类油藏,前期措施改造后效果不好,油井总体产能低,目前仍有379.5万吨
储量难以动用。
江汉油田工程院储改所团队基于储层特征及前期工艺认识,经过分析认为,由于该区块地层物性差,且易出大量细粉砂,出砂容易卡住抽油机抽油泵或管柱,导致抽油机工作效率低,无法正常生产,造成产油量低;前期
压裂工作所使用的
压裂液黏度较低,造成在储层所造人工裂缝偏短,出油面积受限。
为了解决上述问题,工程院储改所团队初步确立了以“高黏促缝长、扩大缝控
储量、强化储层保护、组合粒径+速固型固砂剂防砂”为核心的改造思路。姚快告诉记者,针对
压裂液黏度低造成储层所造人工裂缝偏短的问题,该技术团队采用高黏度
压裂液促进造缝延长,扩大出油面积;针对
压裂液进入储层后会出现黏土膨胀,对储层造成伤害的问题,该技术团队使用防膨剂防止储层黏土膨胀;针对
压裂后出砂导致抽油机无法正常生产的问题,该技术团队采用组合粒径支撑剂,即将大粒径和小粒径支撑剂组合在一起送入
压裂造缝中,大粒径支撑剂负责填充大缝隙,小粒径支撑剂负责填充小缝隙,促进人工裂缝填充更密实,采用速固型固砂剂防止细粉砂流出缝隙。
思路确定后,工程院储改所团队决定优选清河油区M14-46-X13井开展现场试验,同时组织专家及骨干技术人员团队驻扎现场,优化措施方案,调整
压裂配方,监测入井液质量,该井于2022年1月1日施工,总入井液量265.14立方米,总砂量62立方米,平均砂比40%。
“下一步,工程院储改所技术人员将持续做好试油动态跟踪分析,同时借鉴本次成功经验,持续开展沙四1砂组
压裂工艺优化,为2022年该区块产建方案实施奠定基础,同时也为379.5万吨未动用
储量动用工作做好强有力的技术支撑。”姚快说。