深秋时节,
西北油田于奇区块迎来大丰收:目前区块6口井日产油257吨,自今年7月重新投产以来,区块已累计产油近3万吨。
今年6月,在
西北油田千万吨产能建设向塔河老区要产量时,油田工程技术研究院“上产服务队”的技术人员把目光投向了于奇区块。
该区块储量大、动用程度低,陆续打了39口井,其中建产16口。同时,该区块原油黏度高、流动性差,在地面呈渣状,为高密度高凝重质
稠油,采出程度仅为1.24%。此前,受长期低油价影响,区块全部关停。
技术人员认真分析区块情况,引入多项工程新技术,对不同工程难题量身定制技术方案,实现多点突破。目前,有3口井自喷生产,另外3口井转电泵生产,掺稀比由原来的5∶1降为2∶1,生产成本大幅下降。
然而,这一切,却是从争论开始的。
在争论中关停,又在争论中复产,于奇的贫瘠其实是观念的贫瘠
于奇区块于2008年建产,初期多数油井自喷生产,但一年后产量锐减,开发中遇到了地层能量下降较快、原油黏度大、掺稀量大、井距远、需车辆拉油等一系列难题。
对此,开发人员有过多次争论。有人认为问题根源在于原油黏度,降低黏度就能解决问题;有人则认为,掺稀降黏作用有限,成本大、收效小。有人觉得开发成本高是因为单井流程井距远,应建设管网流程;有人反对,认为于奇区块能量弱,地下应该没有多少资源,再建设就是浪费。还有人怀疑,地下的超
稠油超过了目前开发的技术极限,甚至有人怀疑已探明的储量是否真正落实,认为于奇是贫瘠区块。
饱受争议的于奇区块,在2014年冬季国际油价断崖式下降的寒风中关停了。直到今年夏天,国际油价回暖,于奇区块又具备了效益开发的条件。
与6年前相比,
西北油田工程院的
稠油降黏技术已从掺稀升级到了化学药剂解堵和地层减阻,地面冷采制剂的功能也有了质的提升,在低成本掺稀、提高采收率方面有了更丰富的经验。更重要的是,技术人员强化地质工程一体化理念,从地质构造入手分析区块,纵览16口建产井从完钻、完井到地面配套等采油全过程,在浩瀚的数据中挖出低产原因。
他们发现,于奇区块虽然整体地层能量弱,但有些井能量并不弱,其原因可能是“非强底水”地层,这与后期开发需要堵水的“强底水”区块相比,反而具有成本优势。经过分析,他们得出结论:于奇区块富油,可以复产,且经过6年关停,很可能开井即自喷。实际情况证实了这一结论,技术人员感慨:于奇的贫瘠实际上是观念的贫瘠、认识的贫瘠,以及一定程度上技术的贫瘠。
一把钥匙开一把锁,一项技术结一个果,系统性难题靠技术配套解决
技术人员梳理分析10口停躺井后,确立了“掺稀复产+降黏增效+地层减阻”的技术思路,按照产能和能量筛选出YQ5-5井、YQ5井等6口潜力井,再分为三类,分别采取提采释放、降压开采和保压开采的技术措施。
第一批3口井复产,以YQ5井为单井流程中心,配套3台掺稀泵,恢复1台掺稀加热炉,增加两台加热炉保障卸油温度,现场吊装集成加药间,并采用大排量
稠油电泵加尾管悬挂的方式提高掺稀效率,降低掺稀比。技术人员现场使用测试仪器,随时监测原油的密度、黏度等参数,及时调整生产参数。
于奇区块的
稠油之稠业内罕见,被称为超
稠油,开发中几乎无法避免堵塞。近两年,
西北油田工程院在降黏药剂研制方面有了较大提升。10月4日,YQ5-4井油管出现两百多米凝管现象,技术人员使用自主研发的沥青分解剂,调配稀油,实现解堵。
于奇地区部分油藏流动性差,产量提升空间很大。为进一步上产,技术人员采用地层减阻技术,注入减阻剂焖井,降低地层流动阻力,提高井筒流动效率。
随着开发深入,地层能量下降的问题还会出现,技术人员已开始为未来注水注气准备方案,以及时补充地层能量。
老职工管理现场,技术人员轮流驻井,于奇模式成开发攻坚范例
组织上“厂院结合”,观念上“地质工程一体化”,以及技术上集成运用,这就是原油上产的“于奇模式”。
过去的开发项目,基本是由研究院做设计方案,然后委托承包商作业。虽然也有合同约定、条款约束,也有作业质量标准和考核,但人员的责任心和担当无法约束,因承包商现场作业不到位造成的技术失效问题时有发生。
对此,
西北油田采油一厂组成了“于奇项目上产队”,选派清一色50岁以上的老职工组队进行现场管理。他们除了经验丰富、作风硬朗外,对于奇区块的历史也了如指掌。
今年58岁的徐镇就是上产队的一员,于奇区块的每一口井都有他洒下的汗水。他对很多井的井史如数家珍,甚至记得某一次作业遇到的问题。老职工的奉献精神感染着新职工,激励他们在艰苦的沙漠环境中不断攻克技术难题。
为保障技术落实,工程院技术人员轮流驻井。过去遇到问题,技术人员需赶赴现场指导,技术效果主要靠看报表。而现在,现场每一个变化都能迅速掌握,每一个问题都能及时解决。