北217-4HF井是龙凤山气田高效开发项目部自2020年底成立以来完钻的第一口
水平井,他们开展气藏地质、钻井、压裂、采气多专业联合攻关,该井创造了龙凤山中基性火山岩气藏“水平段最长、气层钻遇率最高、压后产能最高”多个记录。
气藏“五步法”稳储层高效钻遇
北217-4HF井采取井震结合“定格架”、岩相期次“细内幕”、多种方法“优甜点”、降低风险“重推演”、高效调整“强跟踪”的“五步法”进行科研攻关、井位部署和实施。
在井位部署井段,他们首先以“旋回-期次-火山机构”为原则建立龙凤山气田火石岭组火山岩地层整体格架;然后对机构边界进行精细刻画,落实火山机构的空间分布特征;再明确北217井区储层物性及含气性控制因素,在北217井区东部优选甜点区部署了北217-4HF井。
在井位实施前,考虑井位设计时存在的有效储层横向展布、纵向厚度、时深转换差异等多解性,他们通过桌面推演分析该井存在“A靶前钻穿有效储层、外延速度与实际地层速度在水平段趾端差异大”两方面风险,制定了针对性增斜调整、实钻轨迹实时调整等解决措施。
在随钻跟踪阶段,他们依据岩屑录井、随钻伽马、气测录井等实时参数,对主要地震反射界面进行时深校正并修正有效储层厚度,地质工程一体化研究,在水平段进行2次轨迹调整,确保井轨迹持续位于储层内部。
钻井“三优化”保地质目的实现
通过现场实地踏勘,他们发现北217-4HF井实测井口与设计井口相差较大,为了不调整井身轨迹影响地质目的,他们在 “井身轨迹、钻具选型、钻井液性能”三方面开展精细优化。
一是由原来的五段制三维轨迹扭方位53°优化为“双二维”井眼轨迹,避免了地质调整靶点影响钻遇的情况,单井增加控制储量2100万方;二是采用高效PDC+1.5°大扭矩无扶螺杆,三开比设计节约2趟钻;三是选用碳酸钙、竹纤维、随钻堵漏剂等材料和高效环保润滑剂,有效解决了井漏和摩阻大的问题,同时提升泥浆携砂和抑制性,保障了井筒安全。该井实际钻井周期同比邻井提速30.7%,有效储层钻遇率93.7%,较同区大幅提高。
压裂“精迭代”助产能经济释放
他们从“优选点、细分类、重迭代”环节入手,反复迭代优化储层改造方案。
北217-4HF井压裂选点原则从过去的“地质定点、工程微调”,转换为“地质、工程背对背选点,一体化再优选”的迭代优化模式,以“产能释放、工程可行”为原则对“差异点”进行微调,该井最终形成地质工程“双甜点”83个。
甜点确定后,他们结合控制储量范围及储层孔喉连通性,对甜点改造需求定量描述并进行分类,制定了“多段多簇密切割、少段多簇密切割、少段少簇”的高产、相对高产、常规三种主体方案。气藏搭建“地质+裂缝”数值模型,对各方案的初期产能、稳产能力等开发指标进行预测,结合内部收益率、投资回报期等经济评价结果,评价方案的可行性,然后对甜点选择、方案设计再优化。
北217-4HF井最终确定高产方案,分28段83簇进行压裂改造,采用套管+泵送桥塞压裂方式,配套一体化压裂液体系、绳结暂堵工艺、缝内暂堵转向工艺,24小时连续施工,累计加砂4296方,净用液36342方,施工排量8-18方/分钟,综合砂比11.82%,较同区邻井提高30%。为东北分公司施工段数最多,施工规模、排量最大的
水平井。
北217-4HF压后获日产天然气11.9方、日产凝析油4.1吨高产油气流,该井为龙凤山区块中基性火山岩第一口十万方产能突破井。