巴陵石化己内酰胺部青工团队开展“降低
己内酰胺耗
环己酮”攻关取得突破,8月份每吨
己内酰胺生产耗
环己酮896千克,为近3年来最低值,当月降耗创效160多万元。截至8月底,该项目已累计创效870多万元,提前4个月完成年度攻坚创效目标。
环己酮是
己内酰胺生产的主要中间原料之一,消耗一直较高,与先进同行差距较大。对此,该部
己内酰胺装置(车间)粟昀、陈赶、彭友文、谭杰、徐正健、王伟、周游等7名青年骨干组成攻关小组,持续开展降耗攻关。
他们“多管齐下”:追溯最近几年来的己耗酮消耗值,查找消耗规律;多次调整重排中和反应酸肟比、萃取塔转速等工艺参数,确定最佳反应工况;实施苯蒸馏塔残液回收改造项目,回收
己内酰胺;通过“出料流量计+中间库存”方法建立内部产量报表,及时发现成品罐液位计偏差;与上游肟化装置加强沟通,提高来料
环己酮肟质量;建立取样反馈调整奖励机制。
今年4月,项目负责人粟昀根据近一个月的反复摸索,制作出采集、计算数据表,纳入班组成本管理竞赛。她深入运行班组宣讲,操作人员只需按下“F9”键,便可采集、计算数据,随时掌握当班及其他班组的
环己酮消耗情况,改善操作。“有了这张表,我们将本班消耗与上一个班及目标值进行对比,结合现场样品,就能快速分析出工况影响因素,及时采取措施纠偏,确保装置处于最佳稳定运行状态。”一班班长陈波。
7月份,粟昀还发现计量统计中心报表数据与自己核算出的
环己酮消耗数据有不同,和彭友文、谭杰一起顶着炎炎烈日,全流程排查原因,并对7个成品罐一一检尺,最终确定是成品罐液位计算存在问题。经及时修正仪表系数,消耗偏差问题得以解决。
8月下旬,3套
己内酰胺单元装置之一的17000单元进行机会检修,陈赶牵头完成苯系统换热器改造前期准备工作,增加7个阀门、5个甩头。“为了节约检修时间,我们在检修前拿着工艺流程图,在现场先确定7个施工点。”陈赶说,“这样后期配管,装置不停车也可以完成。”这一改造项目可回收气相中夹带的
己内酰胺,降低
环己酮消耗。