“监控中心,现在测试AT1-8井
抽油机远程启停。”随着自动化技术员骆明星的话音落下,监控中心值班员曹君丽轻轻点击了一下鼠标,远在40公里外的AT1-8井的
抽油机停止了往复运动,安全停机。7月15日,由该厂生产运行室研究的
抽油机远程启停无线控制技术首次现场实验获得成功,该技术的应用进一步提升了生产现场自动化控制系统的可靠性。
据了解,在此之前,该厂在易抽喷井、偏远井信息化建设上,主要采取
抽油机远程启停技术,是提升井控安全、减少因异常起压导致的原油泄漏的有效手段。但该技术的运用需要在井场敷设控制电缆,而各类井场作业、井场复垦、
抽油机更换等会导致电缆受伤、断裂等现象频繁发生,有时也因位置改变导致电缆长度不够,造成了大量的重复劳动,人力、物力浪费,这使得原本安全可靠的有线控制技术遭受挑战。
针对以上问题,
西北油田采油一厂生产运行室技术人员大胆提出无线启停的思路,并通过大量的设备选型和模拟实验,经反复论证,无线启停技术具备可行性,此后,技术人员通过资料查阅以及与供应商的沟通研究,提出在原来成熟的
抽油机远程启停控制的基础上,远程控制平台保持不变,RTU控制部分保持不变,并在AT1-8井现场通过一对无线IO模块完全替代RTU控制箱至
抽油机控制柜之间的8芯铠装电缆,至此,实现了
抽油机的无线启停。
该技术的成功运用,化解了原有远程控制挖沟布线、人力物力消耗、电缆损伤断裂等系列问题,极大提升了工程实施效率,具有很好的推广性和应用性,同时也为智能化油田建设提供了实践探索。