“我们实施精准对标,找到薄弱环节,采取优化后能耗同比明显下降,指标完成情况比较理想。”7月1日,
辽阳石化动力厂空分系统优化小组组长何铁钢介绍。
针对空分系统生产特点,
辽阳石化积极主动破解瓶颈难题,多举措开展系统优化攻关,截至目前,累计节电1420万千瓦时。
落实落细提质增效专项行动,
辽阳石化提出空分系统在保证氧氮系统满足供应的基础上,实现全年节电3000万千瓦时的任务目标。装置技术人员克服设备运行年限长、下游需求变化大、多装置协调配合等困难,从细节着手、全面挖掘系统潜力。根据各装置用能情况,结合现有4套空分装置的产能情况,基层优化小组提出长期保持2套装置运行模式,并根据用氮负荷,探索压缩系统最优组合,保持1台氮气透平压缩机和2台往复活塞氮压机运行,并根据用氮负荷变化,及时调整氮气系统运行方式,将氮气管网压力控制在1.3至1.6兆帕的经济运行范围内,在保证氮气稳定供应的同时,最大限度降低耗电量。
在保证空分系统经济运行的同时,
辽阳石化明确液氮罐储备标准,做好氮气应急准备,确保特殊情况下最短时间送出产品,保证用能稳定。技术人员及时跟踪下游装置用能需求,开展压缩系统漏点排查,重新设定氧压机和氧气球罐压力报警值,收窄控制指标。通过增开氩塔、组织补充原料气项目投用技术攻关、增加氧气产量,满足环氧乙烷装置夏季高负荷用氧需求。目前,
辽阳石化空分系统优化进度已完成全年目标的47.33%,各项优化措施正在稳步推进。