华北油气分公司《
大牛地气田老区综合调整项目》获中石化2019年度油气高效开发项目一等奖。
2019年,紧密围绕“大牛地稳产”这一工作主线,分公司加强老区高效综合调整力度,坚持生产科研并重,注重科研攻关,狠抓部署质量,不断提高天然气开发水平,夯实
大牛地气田30亿硬稳产基础。
一是精细研究,动静结合,高效部署,上古综合调整成效显著。
针对上古剩余气认识不清、产量递减快、采收率低等问题,成立攻关团队开展三大沉积体系单砂体精细描述,利用1800余口井资料,将14套复合砂体细分,编制了29套单砂体展布图,实现全层系单砂体精细刻画,有效促进了老区剩余气定量表征及高效调整。进一步细分剩余气类型,按照“井型匹配、井距优化、效益评价”,逐级约束开展老区加密调整。
加强地质、物探、气藏等综合研究,地质上针对每口井的特点开展单砂体描述下的连通砂体刻画,精细描述气藏空间分布;动态上开展储量动用状况与调整潜力评价,预测剩余气分布,优化井型,筛选井位,补充完善井网,提高储量控制程度。建立单井全过程管理模式,实行一口井从目标优选、设计优化、随钻跟踪、钻后评估全过程地质、气藏专人负责制,确保了开发效果。2019年针对太2、盒1等气藏部署调整井81口,新增产能4.9亿方。
二是持续推进下古有效接替,“大牛地之下找大牛地”初现曙光。通过深化下古气藏认识,系统开展了储层发育特征、岩溶古地貌特征、裂缝特征分析,明确了溶蚀孔缝、缝洞型白云岩储层是气藏高产关键。结合岩溶评价+储层预测+裂缝表征,落实了大48井区先导试验区。同时强化钻完井全过程把控,入靶精细控制、水平段实时优化,完钻4口水平井气层钻遇率84%,较之前提高1.8倍。DK13-FP14井目前产量5-7万方/天,马五5气藏产能有望实现突破,增强了大牛地下古奥陶系气藏开发的信心。
三是超前谋划,加快部署方案编制,产能建设取得主动。积极投身到“奋战一百五十天、实现油气全超产”行动中,通过“强化精细气藏描述落实建产阵地、三维地震定量预测支撑部署、丛式井网实现储量立体动用、地上地下一体化确保勘定率”等措施,超前进行方案和井位部署。
大牛地气田2019年底已完成2020年井位部署计划的100%,踏勘确认90%,有助于克服征地、环评手续办理周期长的影响,掌握了产能建设的主动权。
2020年将加快上古气藏剩余气定量表征,井网优化调整,确保调整效果;继续加强下古岩溶缝洞型储层精细描述,支撑气田长期稳产。