正像生命无法抵御因衰老而带来的精气神的衰减一样,油田也会因为开采而带来地层能量的自然递减。
西北油田采油三厂通过理气、通气、提气、补气,激活地层原动力,为油井补足精气神,延续高效发展态势。
该厂所辖塔河油田断溶体
油藏具有非均质性强、分段性及分隔性明显的特征,相同地质背景下井距仅500米的两口井累产差别可以达到27万吨。这些特征使得
油藏存在大量的未动用储量,经统计未动用储量规模高达1.68亿吨,这为注气提效提供了广阔的空间。该厂科研人员创新性地提出了缝洞型
油藏井组气驱提高采收率技术,围绕大单元构建、完善气驱井网,不断拓展注气增量阵地,通过单流线段塞注气、多流线联动注气、多阁楼气水协同注气、断裂面新增注气等手段,注气工作实现了立体挖潜,储量动用能力不断提升,注气技术由最初的单一注气替油技术发展到目前矢量注气、复合注气、气水协同等多元化阶段,气驱提高采收率技术的不断创新和进步,为储量动用提供了坚实保障。
针对目前断溶体堵调面对的“大缝卡不住,小缝注不进”的问题,采油三厂重点落实现场试验的三个强化,一是强化动态调整,注入浓度及颗粒粒径由低到高逐级优化;二是强化段塞顶替,深替深顶防止绕流;三是强化封堵效果,压力爬坡保证持续注入。同时开展油溶性粘连颗粒堵水、淀粉凝胶堵水、深穿透缓速酸化等技术试验,进一步提升工艺增效能力。
2019年,采油三厂全年优化注气参数38井次,有效增加气驱波及体积,同期注气量由4820万方增加至6455万方,年累计增油22.3万吨,全年新增SEC储量34万吨;该厂在强底水单元优选单元注气井,实现“一注多采”,提升井间储量动用。全年实施5个井组,提升日增油能力75吨/天,累计增油4830吨,新增SEC储量1.7万吨;同时,该厂对油气富集区域高效注气井实施“去周期”注气,有效盘活注气存量,使全年注气工作实现了从单井走向单元、单阁楼体转多阁楼体挖潜、单流线走向多流线、平面挖潜转立体挖潜,回肠荡气,打通任督二脉,有效弥补自然递减,让油田“神气”勃发,焕发青春。