中国石化新闻网讯 近日,江汉石油工程公司测录井公司西南项目部在
涪陵页岩气田焦页2-S4HF井,首次使用国外先进的旋转导向设备,利用自有
旋转导向技术,仅用15天时间,完成了2320米的超长水平段钻进,并实现了 “一趟钻”,优质储层穿行率达100%,缩短钻井周期30%以上,优质高效地完成了该井的长水平段钻进任务,实现了气田开发“新利器”首秀圆满成功,标志着测录井公司在
旋转导向技术上取得了重大突破。
长水平段钻井技术是气井获得高产的关键,要在地下3000多米的地底深处,准确预测靶点,利用“串糖葫芦式”的钻井方法和“贪吃蛇”技术,让钻头像长了“眼睛”一样,指挥钻头“拐弯抹角”地在最主力气层穿行,难度可想而知。
尤其是近年来,随着气田开发的深入,气井水平段越来越长,通常在2500米以上,使用“螺杆+常规随钻测井定向工具”钻井,在工程方面存在高摩阻、扭矩大、钻柱屈曲、定向托压、井眼轨迹控制难度大等诸多难题;在地质导向方面存在测量数据盲区长、测量数据滞后、不能及时探测地层边界、后期井眼控制困难、影响储层钻遇率等难题。
为解决这些难题,实现长水平段钻井技术提档升级,提高气田开发效益,测录井公司西南项目部迎难而上,他们大胆创新,经过广泛调研、论证和大量现场施工对比,引进了一套功能齐全、技术先进的来自美国哈里伯顿的旋转导向设备,可有效解决常规地质导向工具存在定向托压、钻头定向控制难度大、钻井周期长、测量盲区大、井眼轨迹不够圆滑等施工难题,可有效地提高钻井效率和井眼轨迹质量。
为了尽快掌握国外工具使用方法,面对密密麻麻的全英文说明书,技术人员加班加点翻译,整理成册,并下发给每名导向队员,让大家学习、掌握操作方法和要领。根据
涪陵页岩气田的实际情况,修订完善《操作规程》《作业指导书》等,使之更加适用于涪陵工区的现场操作。
在生产准备阶段,西南项目部导向队员们和钻井队员充分沟通,不断对接情况,使工序衔接得当,配合紧密。他们更换电子液压传感器,加紧制作由壬接头、气管线快速接头等零配件,仔细检查各设备状态、承压情况等,备足备好各类生产物资,为顺利施工打下了牢靠的基础。
施工中,江汉石油工程公司领导和技术专家靠前坐镇指挥,导向队员根据提速提效要求,与钻井队密切配合,优选钻具组合,科学设定钻压范围,合理调整钻速,并根据泥浆密度、泥浆塑性粘度、排量等,精心确定施工参数,精准推断未钻地层走势,不断增斜降斜,调整钻头方向,及时分析、解决井下工具异常情况和突发状况。针对长水平段钻进时脉冲信号弱的难题,队员们一边优化压力传感器性能,加密压力传感器的检查频次,确保压力传感器运行状态良好,一边要求钻井队尽可能减少泥浆泵运转波动,加大除砂固控设备运用力度,及时将打出的井底岩屑返出地面,减轻因环空不畅带来的信号衰减现象。与此同时,队员对生产指令进行优化,减少不必要的生产指令,努力提高纯钻时间,确保了该井的优质高效施工。
下一步,测录井公司西南项目部还将总结施工和技术经验,在气田进一步推广运用先进的
旋转导向技术,大幅提高主力储层钻遇率,缩短钻井周期,降低钻井成本,促进钻井提速提效工程。
(戴莹 彭绍坤)