今年以来,针对低液、低产、低泵效“三低”
油井能耗高的实际,江汉采油厂创新工艺技术,优化生产参数,通过在
油井上安装双减速变冲次装置,有效降低了
抽油机冲次,节省了电耗,提高了机采效率。
目前,该厂有176口
油井检泵周期低于全厂平均值。其中,检泵周期小于一年的
油井有69口,采用Ф32mm管式泵生产的有118口。生产中,这些“三低”
油井不仅能耗高且易造成频繁作业,因此,降低冲次生产是解决这一难题的首选方案。该厂工艺技术人员在研究中发现,虽然通过变频器和低速电机可将“三低”
油井冲次最低调到2次/分,但在实施换毛辫、甩摆驴头作业时,不能低速空载运行,大马拉小车现象依然存在,既增加了能耗,也造成了机采效率下降。
针对这一情况,今年6月,该厂工艺技术人员选取潭71斜-6-4井开展应用变频器、低速电机和双减速变冲次装置三种拖动设备对比试验。通过现场试验发现,在相同冲次生产情况下,应用双减速变冲次装置与使用变频器相比,日节电16kwh,节电率达8.84%;与低速电机相比,机采效率由4.3%提高至8%,日节电95kwh,综合节电率为36.5%。通过数据对比表明,双减速变冲次装置能够在不换电机的情况下满足“三低”
油井调参的冲次要求,可达到减小装机功率和电网负荷的效果,有效节省了生产能耗。
王76斜-6井地层能量严重不足,是一口“三低”
油井。8月17日,该厂在安装双减速变冲次装置后,采取逐级调档的方式生产。目前,该井泵工况良好,机采效率由9.8%提高到16.6%,日节电18kwh,综合节电率达11.5%。
(汪睿 胡涛)